进口液化石油气气化器的使用及检修
摘要:介绍了进口LPG气化器在使用中出现的情况及相应的检修测试方法
1气化站概况
佛山市燃气总公司现有同济一区、同济二区、环湖花园三座气化站、地卜储罐储量分别为3×10m3、3x10m3和3x50m3、各站使用的气化器均为热水循环式气化器,其中间济一区和同济二区气化站使用的是日本神乐牌BW一10S型气化器,每站设三台,二:开—备,每台该型号气化器最大气化量为1000公斤/小时;环湖花园气化站使用的气化器有日本神乐牌BW一20S型气化器一台(最大气化量为2000公斤/小时)、丹麦高山牌DA一2990型气化器三台(每台最大气化量为1000公斤/小时),三开—备。三座气化站通过二百多公里长的地卜管网联网向市区各管道气用户供气。三座气化站的气化器投入使用的时间分别为:同济二区气化站为1993年7月、同济一区汽化站为1995年3月和环湖花园气化站为1997年11月。
2使用中出现的情况
1996年7月某日晚6时许用气高峰时,同济二区气化站1号和3号气化器气相出口管管壁相继出现凝霜甚至结冰、导致气化器自动停止运行。由于发现及时且同济一区气化站气化器自动投入供气运行、才未造成全市停气的重大事故。
3情况分析
由于当时环湖花园气化站的气化器尚未投入使用、同济二区气化站作为主供气站,气化器出口设定的供气压力为0.076MPa,同济一区气化站作为辅供气站.气化器出口设定的供气压力为0.07MPa,且两气化站的六台气化器均为日本神乐牌BW一10S型热水循环式气化器。
每台气化器气相出口均没有液体传感器,当气相出口带液时将自动切断气相出口,气化器停止运行、防11:液相石油气进入市区管网。
当时高峰小时用气量约为1700kg/h、由于某种原因致使运行中的l号和3号气化器分别承担的负荷有偏差产生偏流现象,造成1号气化器超负荷运行,气相出门带液使管壁凝霜结冰。1号气化器因出口带液自动停止运行后、所有负荷由3号气化器承担、使本来末满负荷运行的3号气化器变为超负荷运行、同样气相出口带液使管壁凝霜结冰而自动停止运行。
导致运行中的1号和3号气化器之间产生偏流的原因估计有以下几点:
(1)气化器气相出口压力设定不一致
出口压力设定值高将随着用气量的增加,气化器内压力下降、液面上升、换热面积增加使气化量增大。出口压力设定值低将因出口调压器的节流作用、气化器内压力升高、液面下降、换热面积减少使气化量减小,导致各气化器所承受的负荷不同。
(2)气化器内水垢影响传热由于长期使用一般自来水,水的硬度较高易使气化器内与水的接触面形成水垢、减小传热系数使热效率降低、从而减少气化器的气化量。各气化器由于运行时间的长短不同造成所结的水垢厚薄不—,热效率受水垢影响的大小不同、气化器的实际气化量自然不同。
(3)气化器内结焦影响传热经常使用重组分较多的液化石油气,使气化器内与石油气的接触面结焦影响传热,原理与水垢相似。但因为我们使用的进口液化石油气气质较好,且循环热水的温度仅为80℃,估计气化器内结焦的可能性不大。
(4)通过各气化器的循环热水流量不同因各气化器的热水循环管的设计位置、管径、管内堵塞情况、气化器内部阻力和进出水压差等等的不同,使单位时间内通过各气化器的循环热水流量不同、单位时间内各气化器中液化石油气所吸收的热量因此不同、热水流量大的气化量大,热水流量小的气化量校
4检修测试
根据上述情况分析、我们决定对同济二区气化站各气化器进行逐台检修,检修期间由同济一区气化站向全市供气。
4.1外观检查
检查气化器主体及附属设备、零件,发现无损伤、腐蚀、变形、螺栓折损松动等现象,安装状态无异常。
4.2置换
关闭气化器液相入口阀,将气化器内液态石油气全部气化,关闭进出气化器的气阀、水阀、排放气化器内存水、用放散火炬将气化器内剩余气态石油气降至表压为零,再用氮气置换干净。
4.3主体分解检查
(1)对气化器主体进行拆除分解,检查主体及各零部件的腐蚀及肮脏情况,发现与液化石油气接触面无焦油状物存在、与热水接触面有水垢及铁锈等异物附着在上面,1号气化器最多。3号次之、2号最少、但均不算很严重。用电动钢丝刷清除异物、使接触面露出本来的金属光泽。
(2)对气化器主体及零部件焊接处进行浸透探伤,未发现有损伤和缺陷。
(3)对气化器主体与液化石油气接触面和热水接触面的残存壁厚用超声波测厚计进行测量,结果合格,同时可按下式计算年腐蚀速度:
开始使用时的实测壁厚—残存壁厚年腐蚀速度=---------------------------------使用年数
从而可推定耐用期限:
残存壁厚—不包含腐蚀余量在内的计算壁厚推定耐用期限=---------------------------------------年腐蚀速度
4.4附属设备分体检查
对气化器的各附属设备,包括液体传感器、调压器和阀门等进行分解检查,更换易损件如密封圈、皮膜和垫片等、检查各处有无腐蚀、变形,并进行强度和气密性实验、结果各项均合格。各安全附件(安全阀、压力表、温度计)送有关部门强检。
4.5重新安装调试
将气化器及附属设备重新安装,并进行整体强度和气密性试验,确保各处均无漏气,开启进出气化器的气阀、水阀,逐台调整各气化器气相出口的调压器、使代化器供气压力保
持一致,进行气化器试运行,密切注意有无异常情况及各仪表读数是否正常,发现此时各气化器进出水温差相同,气相出口压力一致、且不再出现气相出口管壁凝霜结冰现象,各气化器运行正常,完成检查报告书,经申请同意后可正式投入使用。
4.6完成检查报告书
检查报告书内容包括设备名称、型号、编号,检查的时间、地点、人员,设备的基本数据、平时使用状况、浸透探伤试验表、超声波厚度测定表、附属设备检查表、安全附件检查表、强度试验记录表、气密性试验记录表和检查结果总表,并将检查过程中拍摄的相片打印出来,附于报告书后的《检查状况相片集》内,以备参考。
5几点经验
经检修测试。证明当时我们的情况分析正确、此次气化器出现自动停止运行的主要原因为:各气化器气相出口压力存在偏差。再加上气化器内污垢的影响、使各气化器间存在偏流。随着总负荷的增加,导致1号及3号气化器相继超负荷运行。通过此次情况分忻及检修。我们有几点经验仅供参考。
(1)对各气化器气相出口调压器逐台调压应在非用气高峰(如深夜)时进行。在用气高峰(一般为晚上6时至8时)时再进行复调。使各气化器出口压力保持—致。
(2)使用杂质及重组分较少的液化石油气、严格按气化器操作说明书进行定期排污、以避免气化器内结焦现象的发生。
(3)对于热水循环式气化器或以水为中间介质的电加热式气化器、可通过加装软水处理装置降低水的硬度。减少水垢的产生。现我公司三座气化站均加设厂软水处理装置、并对储水箱进行了专门的防腐处理、以避免因水箱生锈而造成铁锈物在气化器内积聚、效果良好。另外、要特别注意对循环水系统中的过滤器及时清洗和更换滤网。
(4)严格按气化器操作规程进行定期检修。去除气化器内污垢.
(5)根据运行记录对气化器的运行时间进行统计,合理安排备用气化器的使用,使同一气化站的各气化器运行时间大致相等。
(6)在有备用气化站(辅供气站)联网供气的条件下。主供气站的气化器可全部投入运行而不设备用气化器、快各气化器运行条件尽量一致。
(7)主供气站与辅供气站间的供气压差应根据供气规模、供气压力及供气管网的储气量、中压用户的炉具适应性等条件而定、一般不应相差太大。我公司主、辅供气站的供气压力分别为0.076MPa及0.07MPa、且运行状况良好。
(8)密切留意同型号气化器进出水温差是否一致、如不—致,且不是温度计本身误差造成的话,则很有可能是各气化器产生偏流造成的。
(9)按气化器的最大气化量、在气相出口管处加装限制相应流量的限流阀(FL阀),可有效防止气化器越负荷远行、但应密切注意用气高峰时管网压力是否降低;将各气化器气相出口调压器前的气相管连通、作为气相平衡管、通过气相压差平衡使各气化器内液化石油器液位基本一致,防止偏流产生。